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【ROCHM AF35A04】1/35 虎I初期型偏晚版本蚀刻片制作测评(2)

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英利

 

制作流程:

车体后装甲部分:在这部分里面,笔者重点讲一下工具箱,千斤顶支架、排气管及保护罩的制作,其余部分比如引擎手摇杆,笔者将在车体面装甲随车工具部分做来讲解工具扣的做法。

首先,工具箱的制作 。由于威龙给的塑料工具箱是带有边框和锁扣的,所以第一部就是先将这些东西用锉刀去除,打磨平整。由于塑料件和蚀刻片边框尺寸上有些出入,工具箱偏小,于是笔者又对照打磨好的素体工具箱修整蚀刻片,稍微剪短了工具箱架子的横梁(蚀刻片零件A20),这样,工具箱尺寸才算是完全合适了。事后笔者针对这个问题联系厂家,厂家给的的回复是,威龙不同版本的箱子尺寸有出入,蚀刻片架子是实际尺寸,所以,大家在在做的时候,如果追求真实,记得要修改的是箱体尺寸而不是架子! 另外,工具箱架子两侧(蚀刻片零件A49L/R)有焊纹一样的痕迹,ROCHM给出了这个细节并考证还原了真实厚度,笔者选择用钢针扎的方法来制作,但是感觉效果不是很明显。所以笔者建议大家改用冲压的方法反复划几下,把这个细节还原出来。另外,关于要往工具箱上粘的那些细小的蚀刻片零件,比如A59、C20、锁扣B8这样的小零件,由于基本上不承力,且是面和面的衔接,笔者建议选择 Microscale 的蚀刻片胶水来粘合,这种胶水的优点是干燥的很慢,中间有大量时间可以移动调整金属片,且干后只有很薄很薄的胶痕,完全可以用水补土盖住,用它来处理这种小零件,以及铆钉,非常方便。笔者第一开始没有想这么多,用的502,结果导致来回处理胶痕,又是刮又是拿解胶剂擦,还挂上了好多棉签的棉丝上去,开头可谓是一塌糊涂。这也算是为后面的制作积累了一个经验吧。关于工具箱最后一点要说的,就是那个背带,笔者建议大家先不要急着弯折,而是等工具箱部分假组到车体上以后,再根据真实长度来选择弯折点这样可以减少很多麻烦。




其次,千斤顶及千斤顶支架。 细心的朋友可能已经注意到了,ROCHM 的千斤顶支架左右两侧是不一样的,笔者再次感叹厂家考证的严谨认真!关于千斤顶支架的制作,笔者在这里只说一点,就是图中标注的红圆圈和红方框部分。具体问题是这样的,蚀刻片零件A27(A58)的红圈部分要反折,最后粘在主体上,这里就存在了一个两层的厚度问题,导致红方框部分的四方柱翘起,变成斜的。厂家解释称尺寸是良好的,考虑到了双层的厚度。但是在实际操作中,由于点胶方式,用胶种类,以及用胶量的差异,每个人的胶水干透后都会形成不同的厚度,也就是填充物问题,红方框的翘起就是这样产生的。笔者也遭遇了这个问题,但已经不可挽回。事后,笔者想出了两个方法作为解决方案,它们都是可行的,在这里分享给大家:第一,直接把零件需要反折回去的部分剪短,让红方框下方变成单层结构。第二,零件反折过去后,两层结构之间不上胶,用平口钳使劲压紧,然后红方框的柱状结构折过去之后,对着柱状结构和支撑臂(也就是双层结构)的连接点上胶,最后处理多余的胶痕。如果觉得上胶不牢固,有条件的朋友可以选择焊接再打磨的方式一劳永逸。另外,厂家彩图上那些淡黄色的痕迹是模拟制作出来的焊疤,这个根据个人需要可以适当追加。笔者鉴于时间问题,全部放弃了。




这里,顺便附带三张厂家的图,可见胶水厚度也是不容忽视的!!



 

最后,讲一下车尾那个排气管和保护罩。 这部分看起来简单,实际上也是花了笔者不少时间,最后做的还很不满意。但是已经无法后悔了。笔者在这里干脆把事后总结出来的更好的方法分享给大家。

首先先说那个排气管,此部分涉及到的蚀刻片就是上面那个圆形盖子,每个盖子上面有5个铆钉,下面是5个0.5mm铜管组成的立柱。笔者总结出来的正确安装顺序是,先给塑料排气筒零件打孔,然后用0.5mm空心铜管试着插一下,看看松紧度,太松了就掉下去了,太紧的话,整体蚀刻片做好后用力插进去,可能会损坏。打孔完毕后,量好长度,开始裁铜管,裁5个等长的铜管放到一边备用。铜管最好比实际露出的长度长3-4毫米,这样保证插进去稳。这一步完成后,切铆钉,用 Microscale 这样的类似于白乳胶一样的胶水把铆钉粘到给好的位置上,等干透,一定要等彻底干透,然后把粘好铆钉的盖子翻过来,在对应的孔洞位置点502进去,由于铆钉已经把洞封死了,502在这里一方面能从背部加强铆钉强度,一方面可以粘牢金属铜管,在502还没有彻底干透之前,用尖嘴镊子小心的调整5根铜管,使之保持垂直。等胶水彻底干透后,翻正,把做好的零件小心的插进塑料排气管预先打好的孔里面。插的时候最好用镊子操作,多一点耐心,可以一遍成功。并且这样做几乎没有胶痕。如果是先粘铜管后铆钉的话,一方面,操作很不方面,另一方面铜管粘不牢固,并且铜管很可能微微突出圆形金属盖子,导致后面的铆钉有高有低。并且一旦有胶痕,很难擦或刮,会损坏别的零件。笔者之前没有考虑周全,采用的后面的方式,反反复复弄了好两个多小时,最后效果还不好。所以在这里,建议大家选择第一种方式,一步到位。

至于排气管护罩,蚀刻片给的铜片非常薄,并且筋环部分蚀了凹槽。笔者用传统的圆珠笔反复刮的方法来制作筋环,底下垫了一本书,但是这个台面太软造成了铜片损坏。笔者用的圆珠笔只刮了四下,就刮穿了。两个排气管护罩共4条筋,穿了两个半。所以笔者建议大家对这种很薄很薄的铜片,先把台面问题选择好,选择在有一定延展性的台面上加工,比如底下垫一块木板,这样既不太软也不太硬,并且划的时候要轻一点,慢慢来,这样可以顺利无损的解决问题。 笔者最后一条筋环就是这样成功的,没有穿。这部分笔者做好之后,考虑到未来的喷漆上色方便,并没有粘到车体上。



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